今年以來,錫鋼鋼管廠加大節能降耗科技攻關力度,年初完成再加熱爐技術改造和操作優化,取得了顯著效果。據鋼管廠能源統計顯示,今年鋼管廠再加熱爐天然氣消耗大幅下降,1-4月份減少天然氣消耗26萬元,同時降低合金梁更換成本6萬元以上,合計產生直接效益32萬多元。
2016年7月底焦化廠停產,再加熱爐改用天然氣作為燃料,與原設計的焦爐煤氣熱值不同,再加熱爐能耗較高,加熱質量較差,表面質量及性能不穩定。針對這些問題,自2016年11月底,鋼管廠領導帶領技術人員對再加熱爐設備改造:
1.對入爐端1#光柵位置改進,這樣保證了荒管入爐檢測以及定位的準確性,入爐端合金梁已不再出現撞斷現象。
2.出料端4#光柵改造,保證出爐尤其大規格荒管能夠減少誤檢,保證正常自動出鋼。
3.對加熱段以及均熱段燒嘴進行全部改造,改變原有設計偏大、燒嘴燃燒狀況差的問題。
4.改進操作方式,降低嘴前閥門開度;定徑后紅外高溫計移位定期校準,保證終軋溫度的檢測的準確性。
所有改造項目于今年1月初全部完成。經過近4個月的檢驗,效果十分明顯:
1.荒管定位準確無誤,能夠保證自動裝出鋼,保證加熱時間。
2.燒嘴改進以及操作方法改變,提高了火焰強度,保證了荒管加熱質量;加熱溫度均勻,溫差控制在15℃以內,同時也保證了終軋溫度,有效改善了表面質量和產品性能。
3.各孔型常化天然氣消耗明顯降低,191孔型降低4m3/t,235孔型降低5m3/t,292孔型降低5m3/t,369孔型降低7m3/t。
4.再加熱爐設備狀況有了較大改善,不再撞擊合金梁,合金梁不再被荒管撞擊,鋼管擦傷明顯減少。
5.新制定加熱制度與軋線各孔型出鋼節奏相匹配,在保證加熱質量的前提下,降低了各段加熱溫度,也使得荒管氧化燒損降低50%以上。
6.1-4月經濟效益明顯:再加熱爐常化鋼管2.2萬多噸,與未改造前的2016年8-12月份消耗指標相比,降低天然氣消耗26萬余元;降低合金梁更換成本6萬元以上;兩項合計產生直接效益32萬多元。